Redazione di Hardware Upg
25-04-2023, 20:45
Link alla notizia: https://www.hwupgrade.it/news/scienza-tecnologia/ispace-hakuto-r-mission-1-il-lander-lunare-si-sarebbe-distrutto-nell-impatto-aggiornato_116190.html
La prima missione completamente privata per un allunaggio di un lander realizzata dalla società nipponica ispace potrebbe essere conclusa con un insuccesso. Il lander HAKUTO-R Mission 1 e il carico utile (tra cui un rover) sarebbero andati distrutti.
Click sul link per visualizzare la notizia.
Sasuke@81
25-04-2023, 23:13
peccato sarebbe stata una bella impresa, comunque era solo il primo prototipo, devono capire cosa è andato storto.
potrebbe benissimo essere atterrato e poi per colpa di un sasso o qualcosa è caduto su un fianco e l'antenna non puo' mandare i dati...
oppure si è schiantato o semplicemente nell'atterraggio brusco l'antenna si è rotta.
insomma non si sa ancora cosa sia successo
peccato sarebbe stata una bella impresa, comunque era solo il primo prototipo, devono capire cosa è andato storto.
potrebbe benissimo essere atterrato e poi per colpa di un sasso o qualcosa è caduto su un fianco e l'antenna non puo' mandare i dati...
oppure si è schiantato o semplicemente nell'atterraggio brusco l'antenna si è rotta.
insomma non si sa ancora cosa sia successo
Grazie per il commento totalmente inutile.
jumpjack
05-06-2023, 13:49
Pubblicati i risultati dell'analisi:
https://ispace-inc.com/news-en/?p=4691
Based on the review of the flight data, it was observed that, as the lander was navigating to the planned landing site, the altitude measured by the onboard sensors rose sharply when it passed over a large cliff approximately 3 kms in elevation on the lunar surface, which was determined to be the rim of a crater. According to the analysis of the flight data, a larger-than-expected discrepancy occurred between the measured altitude value and the estimated altitude value set in advance. The onboard software determined in error that the cause of this discrepancy was an abnormal value reported by the sensor, and thereafter the altitude data measured by the sensor was intercepted. This filter function, designed to reject an altitude measurement having a large gap from the lander’s estimation, was included as a robust measure to maintain stable operation of the lander in the event of a hardware issue including an incorrect altitude measurement by the sensor.
Praticamente il software ha corretto un errore inesistente, dando fiducia più alla teoria che ai sensori!
Assurdo.
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